Revamping a 360° per un'azienda alimentare
Sommario
Il caso
Trattiamo il caso di un'importante operazione di revamping per garantire la continuità dell'efficienza di impianto all'interno di un'affermata azienda alimentare in provincia di Brescia. L'attività svolta ha interessato solo parte dell'unità di cogenerazione, lasciando invariato l'aspetto trigenerativo del processo, permettendo così un upgrade dell'impianto da 200 kWe, alimentato a gas naturale, precedentemente installato nel 2009. A seguito di un'attenta analisi dei consumi e delle necessità del cliente, MTM Energia ha svolto delle attività di upgrading, avvalendosi di nuove e performanti tecnologie, come ad esempio l'installazione di un nuovo motore MAN 6 cilindri in linea, potente e performante, che ha migliorato notevolmente l'efficienza dell'impianto. Il cogeneratore è alloggiato all'interno di un container autoportante per esterno unitamente ai moduli di recupero termico e ai quadri elettrici di controllo, gestione e parallelo rete. Sul tetto del container sono sistemati i radiatori di emergenza e di raffreddamento del sistema intercooler. Il quadro elettrico di controllo si occupa della gestione della centrale di cogenerazione e delle funzioni di parallelo rete, per il funzionamento in regime interscambio con la rete nazionale. Il circuito di potenza ed il circuito ausiliario sono separati, in accordo alle norme vigenti e per una maggior sicurezza di esercizio. Il cogeneratore, inoltre, è ora dotato di un sistema di controllo integrato che permette una completa supervisione da remoto dell'impianto. È quindi possibile collegarsi in qualsiasi momento, con qualsiasi device, per controllare lo stato di funzionamento della macchina. Con l'aggiunta del controllo remoto, anche per questo impianto, MTM Energia fornisce un plus tecnologico mirato a fornire assistenza specifica mediante la supervisione in tempo reale. È possibile in questo modo prevenire le eventuali necessità di intervento in qualsiasi momento, anche a distanza. La trigenerazone è il completamento dell'impianto per questa azienda alimentare. Il recupero termico viene utilizzato per produrre energia frigorifera 7-12° a servizio del processo produttivo. Anche la gestione del processo frigorifero è stata inserita nel sistema di supervisione, rendendo l'intero processo di efficientamento energetico gestibile online, tramite un normale collegamento internet.
Conclusioni
Qualche dato
Primo impianto di trigenerazione installato da MTM Energia nel 2010
- Potenza Elettrica: 200 kWe (Rendimento elettrico 34.2%);
- Potenza Termica: 290 kWt (Rendimento termico 49.6%);
- Contributo energetico annuo (circa 6.500 ore/anno);
- 1.300.000 kWh elettrici - 1.740.000 kWh termici;
- 725.000 kWh frigoriferi - Consumo metano 397.000 Sm3 /anno;
- Circa 840 tonnellate /anno CO2 non immessa.
Nuovo impianto cogenerazione installato nel 2019
- Potenza Elettrica: 200 kWe (Rendimento elettrico 41,4%);
- Potenza Termica: 238 kWt (Rendimento termico 46,9%);
- Motore MAN, 6L, ci I. 12,4 I. ;
- Contributo energetico annuo (circa 6.500 ore/anno);
- 1.300.000 kWh elettrici;
- 1.540.000 kWh termici;
- 725.000 kWh frigoriferi;
- Consumo metano 327.000 Sm3 /anno (- 70.000 Sm3 / anno);
- Circa 900 tonnellate/anno CO2 non immessa.
- Andrea Maffezzoli
- Matteo Maselli
- Andrea Maffezzoli